1.熱電偶補償線反向連接。這主要是由于負責接線的人員的疏忽和人為因素造成的。當熱電偶的補償導線反向時,操作員控制臺上的顯示通常大于或小于實際值(取決于通道測量電路)。
2.熱電偶補償線絕緣層磨損,導致信號回路接地。這主要是因為補償線相對較硬,并且沒有水平放置在接線盒中。處理故障時,應多次擰下接線盒蓋,使其與補償線接觸并磨損。該故障反映在操作員控制臺上,其溫度指示通常很小。
3.接線盒內端子接觸不良。由于補償線和熱電偶線比較硬,現場維修時很難緊固。有時,金屬絲開始收緊,但經過一段時間后,隨著金屬絲的變形,金屬絲變得松弛。該故障反映在操作員控制臺上的溫度指示未顯示或指示超出范圍。
4.補償電阻故障。此故障表示熱電偶連接后溫度顯示值緩慢增加或減少。
5.鍋爐尾部煙道測量熱電偶故障率高。在停堆和維護期間拆除了熱電偶。結果發現,在煙氣沖洗后,熱電偶頭(包括保護套)嚴重磨損。這種隱患只有在防護套采用耐磨鋼制成后才能消除。
6.信號屏蔽系統分散控制系統機柜接地不良。該故障很容易導致信號線上的電荷累積,導致信號漂移或抖動。由于這個問題的故障點很難找到,通常的處理方法是解開信號線并對地放電。
7.溫度輸入信號通過隔離器后失效,操作員控制臺上反映的溫度值信號異常。更換隔離器后正常。